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300MW机组大机真空严密性试验安全技术组织措施

字号+作者:admin 来源:成套给水设备 2021年12月14日

1.试验目的 定期检查机组真空系统的严密性,避免因真空系统漏空影响机组安全、经济运行。 2.试验组织措施 现场指挥: 现场监护: 操作人员:当值运行人员 现场配合人员:汽机车间...


1.试验目的
定期检查机组真空系统的严密性,避免因真空系统漏空影响机组安全、经济运行。
2.试验组织措施
现场指挥:
现场监护:
操作人员:当值运行人员
现场配合人员:汽机车间、热工车间检修人员
3.试验安全措施
3.1检查机组负荷80%以上,全面检查机组运行正常,具备试验条件;
3.2检查机组真空-89.5KPa以上,主再热蒸汽压力、温度正常并稳定;
3.3检查真空泵运行正常,调整轴封压力稳定,试验备用真空泵正常;
试验过程中对排汽温度及真空加强监视;
3.4就地派专人监视检查真空泵启动以及停止,观察其入口蝶阀开关到位,其入口压力指示正常;
3.5试验过程中若发现真空急剧下降或真空下降值大于800pa/min或真空低于-87.5KPa,应立即停止试验,启动真空泵,必要时启动两台真空泵,调整轴封压力;
3.6真空与排汽温度指示应正常,否则应联系处理,正常后方可试验;
3.7时刻对照真空与排汽温度,发现真空或排汽温度指示异常、排汽温度与真空不对应,应立即停止试验,处理正常后方可进行试验;
3.8真空不正常下降时,应对小机各参数加强监视,防止真空下降影响小机正常运行;
3.9严格执行操作票监护复诵制度。
4.试验技术措施
4.1汇报值长,申请做机组真空严密性试验;
4.2检查机组负荷在额定负荷80%以上,保持机组汽压、汽温稳定;
4.3检查凝汽器真空不低于-89.5KPa,真空泵运行正常;
4.4解除“真空泵事故联锁”、“真空泵入口母管压力低联锁”,试转备用真空泵正常,5min后停运;
4.5待真空稳定后解除运行真空泵入口气动蝶阀联锁,关闭运行真空泵入口蝶阀,停运真空泵,检查工作液循环泵联停正常,就地检查蝶阀关到位;
4.6真空泵停运后30秒,开始记录真空、排汽温度读数,每隔30S记录一次,共记录8分钟,取后5分钟真空下降平均值为标准数据,根据严密性评定标准计算出试验结果。注:下降率≤133Pa为优秀、≤267Pa为良好、≤400Pa为合格;
4.7试验结束,投入原运行真空泵入口蝶阀联锁,启动备用真空泵,检查工作液循环泵联启正常,入口蝶阀联开到位,真空开始上升,投入“真空泵事故联锁”、“真空泵入口母管压力低联锁”;
4.8全面检查机组运行正常,真空及排汽温度指示正常。
5.危险点预见分析及防控措施
危险点:真空不正常下降、4轴瓦瓦振波动或升高
防范措施:
5.1试验前应试验备用真空泵运行正常;
5.2联系热工校验真空及排汽温度,保证其指示正常;
5.3就地应派专人检查其入口蝶阀开关到位,其入口压力指示应正常;
5.4试验过程中若发现真空急剧下降或真空下降值大于800pa/min或真空低于-87.5KPa,应立即停止试验,启动真空泵,必要时启动两台真空泵,调整轴封压力;
5.5时刻对照真空与排汽温度,发现真空或排汽温度指示异常、排汽温度与真空不对应,应立即停止试验,处理正常后方可进行试验。
6.处置预案
6.1试验过程中若发现真空急剧下降或真空下降值大于800pa/min或真空低于-87.5KPa,应立即停止试验,启动真空泵,必要时启动两台真空泵,调整轴封压力
6.2时刻对照真空与排汽温度,发现真空或排汽温度指示异常、排汽温度与真空不对应,应立即停止试验,处理正常后方可进行试验;
6.3若真空仍然下降,应迅速降负荷,提升轴封压力,启动备用循环水泵,并检查是否有其它原因造成真空下降,迅速采取措施处理;
6.4真空恢复后停运一台真空泵,观察真空变化情况,如真空再次出现下降情况则立即启动已停运真空泵,检查其蝶阀开关是否正常(真空泵运行情况下试验);
6.5真空急剧下降应果断降负荷处理,真空下降至停机值,应果断打闸停机;
6.6真空不正常下降应迅速查找故障点,查明原因并消除后方可再次进行试验。

参考资料

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